十月廿二 作品

第178章 國產斯貝,有救了!

 在系統的幫助之下,整個數值模擬過程進行的比常浩南預料中還要更加順利。 

 離散元仿真軟件的設計耗費了大概一週時間,但磨刀不誤砍柴工,在系統buff之下做出來的這個軟件相當高效,很快就針對幾種典型工件的實際情況,綜合考慮加工效率和拋光效果找出了最優的解決方案。 

 磨料選擇平均粒徑為400目的碳化硅顆粒,流體則選用航空煤油為基體,再加入一定量的懸浮劑、乳化劑和抗氧化劑配製而成。 

 這個配方的通用性很強,大部分的深孔和變口徑管類工件都可以使用。 

 常浩南甚至還用了額外一天的時間順手完成了plc程序的設計。 

 這個程序也是磨粒流加工系統的重中之重。 

 因為軟性磨料並不像砂輪那樣“聽話”,很容易出現加工過度的問題,也就是重融層已經被去除之後,又繼續對氣膜孔內壁的基體材料進行磨削,最終導致工件報廢。 

 而一個好的plc程序,則可以很大程度上避免這種問題的發生。 

 另外一邊,韓有德這個人雖然看上去倨傲了一點,但真才實學確實是有的,他只用了三天時間就完成了磨粒流設備的總體設計,當常浩南這邊把磨料和plc程序搞定的時候,盛京第一機床廠的設備也在老師傅三班倒的連夜趕工中下線了。 

 鍾世宏這幾天樂得臉上幾乎笑開了花—— 

 由於他提交上去的申請已經獲得通過,精工計劃也就正式有了“編制”。 

 並且上級部門考慮到這個計劃未來可能產生的巨大影響,直接給拔高到了由科工委牽頭的國家級項目。 

 就連身上沒有編制的常浩南,都被丁高恆欽點了一個“技術總顧問”的帽子。 

 而作為整個計劃的當頭炮,這臺磨粒流加工設備自然受到了相當大的關注。 

 磨削工藝看上去似乎不太起眼,但其實是精加工過程中必不可少的一環。 

 所以幾乎所有參與精工計劃的單位都派出了技術人員,想要親眼見識一下410廠整出來的新花樣。 

 隨後的一天中,清單上面的原料陸續被採購並運到了410廠,經過乳化、攪拌、調和等一系列工序,最終形成鉛灰色的膏狀半固體,隨後被灌入了早已準備好的磨料缸之中。 

 操作工人開始進行設備開機之前的最後一次技術檢查。 

 由於圍觀群眾實在太多,又要和生產設備之間保持一個必要的安全距離,因此不少人都只能遠遠地看上一眼。 

 “那一坨黑乎乎的東西,就是他們搞出來的核心技術?” 

 一個頭發半白的老工程師有些將信將疑。 

 軟性磨料看上去就跟一坨化了一半的冰激凌差不多,賣相確實不怎麼樣。